“9月份氣化細渣摻燒、爐渣循環(huán)系統(tǒng)運行正常,三期鍋爐實現(xiàn)了陜北煤純燒,噸煤產(chǎn)汽量較上月提高0.26噸,增長2.92%……”在9月29日的動力車間交接班會上,技術(shù)員陳健通報了三期鍋爐運行與月度消耗情況?!皣嵜寒a(chǎn)汽量提高,蒸汽成本下降”驚喜的數(shù)據(jù)背后,是月初投入運行的三期鍋爐爐渣自動循環(huán)系統(tǒng)。
從零開始,技術(shù)攻關(guān)摸著石頭過河
在鍋爐蒸汽成本中,燃料煤消耗占到了約70%,如何降煤耗、提效率是鍋爐技術(shù)攻關(guān)不變的主題。2024年初,車間積極響應(yīng)公司管理提升年的主題,梳理節(jié)能降碳科技項目,經(jīng)過反復(fù)推演、集思廣益提出了爐渣循環(huán)利用的技術(shù)思路。循環(huán)爐渣粒徑多少?如何輸送?從哪個地方進鍋爐?沒有成熟的應(yīng)用案例,如何讓“金點子”變成創(chuàng)新成果,一切從零開始。攻關(guān)小組成員畢加佳、陳健采用不同目數(shù)鋼絲篩,多次進行爐渣取樣,摸清爐渣的粒度分布,提出最合適的循環(huán)粒徑,為技術(shù)改造提供了重要的數(shù)據(jù)支撐。篩分與輸送系統(tǒng)全自動、聯(lián)動控制,輸送管線布置、開孔位置的選擇,技術(shù)人員與改造單位反復(fù)溝通論證,走出了一條安全高效的創(chuàng)新之路。
齊心協(xié)力,項目建設(shè)快馬加鞭
從立項到性能考核完成不到5個月,動力車間正全力推動項目早建成早投產(chǎn)早見效?!袄萌诖髾z修完成DCS組態(tài)”“在鍋爐備爐改造期間提前開孔甩頭”所有的準備工作經(jīng)專業(yè)論證,見縫插針,提前完成。4月份確定技術(shù)方案以后,項目小組每周召開討論推進會,審核設(shè)計文件內(nèi)容,通報各專業(yè)準備情況。主要設(shè)備設(shè)計選型完成后,長周期設(shè)備立即開始訂貨制造,確保設(shè)計、訂貨無縫銜接。6月初設(shè)備陸續(xù)到達現(xiàn)場,各專業(yè)技術(shù)員堅持每天到現(xiàn)場落實工作進度,工藝、設(shè)備、修造、電氣、儀表等部門齊心協(xié)力,密切配合,確保改造項目高效順利實施。
嚴謹細致,性能驗收堅持標準
“料倉下料不連續(xù),建議增加氣動錘。料倉料位開關(guān)和篩分系統(tǒng)需要增加聯(lián)鎖,確保安全……”在7月份的首次調(diào)試驗收中,項目負責(zé)人焦志波再次要求大家要逐項對照技術(shù)協(xié)議參數(shù)和要求,必須實現(xiàn)系統(tǒng)完全自動化和安全穩(wěn)定,各專業(yè)針對試運行情況提出了優(yōu)化提升建議。8月底,優(yōu)化改造全面完成,進入性能考核驗收階段,立足純燒陜北煤的目標,保持爐渣循環(huán)系統(tǒng)連續(xù)運行,篩分粒度達標、輸送量滿足要求,鍋爐運行參數(shù)平穩(wěn),性能考核通過。經(jīng)過核算,爐渣篩分循環(huán)系統(tǒng)的投運,全年節(jié)約燃料煤8000余噸,實現(xiàn)了節(jié)能降碳與固廢循環(huán)利用的雙贏。
“運行三個多月即可收回投資。每年可為公司帶來上數(shù)百萬元的經(jīng)濟效益?!卞仩t爐渣篩分循環(huán)利用是固廢資源化利用的又一創(chuàng)新,也是循環(huán)流化床鍋爐燃用優(yōu)質(zhì)低灰分燃料煤,進一步提高鍋爐噸煤產(chǎn)汽量的重要探索,這一技改項目的投入運行,打響了四季度穩(wěn)增長降消耗的第一槍,是鍋爐人以技術(shù)創(chuàng)新推動節(jié)能降碳的又一創(chuàng)舉。